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故障現(xiàn)象:某配套FANUCPM0的數(shù)控車床,在工作過程中,發(fā)現(xiàn)加工工件的X向尺寸出現(xiàn)無規(guī)律的變化。
分析與處理過程:數(shù)控車床的加工尺寸不穩(wěn)定通常與機(jī)械傳動系統(tǒng)的安裝、連接與精度,以及伺服進(jìn)給系統(tǒng)的設(shè)定與調(diào)整有關(guān)。在本數(shù)控車床上利用百分表仔細(xì)測量X軸的定位精度,發(fā)現(xiàn)絲杠每移動一個螺距,X向的實際尺寸總是要增加幾十微米,而且此誤差不斷積累。
根據(jù)以上現(xiàn)象分析,故障原因似乎與系統(tǒng)的“齒輪比”、參考計數(shù)器容量、編碼器脈沖數(shù)等參數(shù)的設(shè)定有關(guān),但經(jīng)檢查,以上參數(shù)的設(shè)定均正確無誤,排除了參數(shù)設(shè)定不當(dāng)引起故障的原因。
為了進(jìn)一步判定故障部位,維修時拆下X軸伺服電動機(jī),并在電動機(jī)軸端通過劃線作上標(biāo)記,利用手動增量進(jìn)給方式移動X軸,檢查發(fā)現(xiàn)X軸每次增量移動一個螺距時,電動機(jī)軸轉(zhuǎn)動均大于360o。同時,在以上檢測過程中發(fā)現(xiàn)伺服電動機(jī)每次轉(zhuǎn)動到某一固定的角度上時,均出現(xiàn)“突跳”現(xiàn)象,且在無“突跳”區(qū)域,運動距離與電動機(jī)軸轉(zhuǎn)過的角度基本相符(無法準(zhǔn)確測量,依靠觀察確定)。
根據(jù)以上試驗可以判定故障是由于X軸的位置檢測系統(tǒng)不良引起的,考慮到“突跳”僅在某一固定的角度產(chǎn)生,且在無“突跳”區(qū)域,運動距離與電動機(jī)軸轉(zhuǎn)過的角度基本相符。因此,可以進(jìn)一步確認(rèn)故障與測量系統(tǒng)的電纜連接、系統(tǒng)的接口電路無關(guān),原因是編碼器本身的不良。
通過更換編碼器試驗,確認(rèn)故障是由于編碼器不良引起的,更換編碼器后,數(shù)控車床恢復(fù)正常。
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